裝料眼神專注,啟動動作嫻熟,檢測聚精會神,擺放整齊锃亮……走進得力集團工具車間磨工組,一幅熱火朝天的生產景象映入眼簾。
“通過不斷的技術改進,磨床操作從手動改為半自動,為企業(yè)節(jié)約240萬元的成本!闭驹谀ゴ睬,見到磨床工們駕輕就熟地操作著,磨工組周組長自豪地講述了這一技改過程。先前的磨床采用手動方式操作,勞動強度大、生產效率低。為改變這一狀況,磨工組技改成員通過半年多的努力,從工件的分度機構調整開始,先后對生產設備、工藝流程、工裝夾具等幾十個調整方案進行數據對比、實戰(zhàn)驗證、利弊辨析、測試改進,最終推出現在的半自動磨床,實現一人操作兩臺機子。
技改對企業(yè)發(fā)展的推動是毋庸置疑的,但落實起來并不是件容易的事,時常會碰到“攔路虎”。面對困難,磨工組上下攻堅克難,通過成立技改小組,集合團隊的力量進行技術攻關,生產工藝日益精進,企業(yè)產能快速提升!霸ぜ䦅A具生產時,產品尺寸不穩(wěn)定導致生產效率偏低,既制約生產線整體效率,又影響原料利用率!敝芙M長對記者說,針對夾具生產工藝,小組提出多套解決方案,經過反復的嘗試、修正再測試后,一個大膽的設想——增設誤差自動補償裝置,將問題癥結一下擊中,技改工作取得突破性進展,該組生產效率提升20%,產品質量穩(wěn)居行業(yè)前列。
技改需要人才支撐,生產效率的提升也需要人才作為后盾。磨工組通過開展各類技能培訓、技術交流,切實提升了班組的技能水平,日前,已擁有高級技師1人,技師1人,高級工3人,中級工5人,全員素質快速提升。在日常管理上,讓員工參與班組管理,積極開展管理人員評議,使整個班組形成了人人參與管理,人人重視創(chuàng)新的良好氛圍。
在這個由百名員工組成的磨工組大家庭中,大家相互學習、取長補短,不斷創(chuàng)新攻克一個個難關;他們兢兢業(yè)業(yè)、默默耕耘,用浸透著汗水的成績,鑄造出集體的榮光。
(記者周韻健)