裝料眼神專注,啟動動作嫻熟,檢測聚精會神,擺放整齊锃亮……走進得力集團工具車間磨工組,一幅熱火朝天的生產(chǎn)景象映入眼簾。
“通過不斷的技術(shù)改進,磨床操作從手動改為半自動,為企業(yè)節(jié)約240萬元的成本。”站在磨床前,見到磨床工們駕輕就熟地操作著,磨工組周組長自豪地講述了這一技改過程。先前的磨床采用手動方式操作,勞動強度大、生產(chǎn)效率低。為改變這一狀況,磨工組技改成員通過半年多的努力,從工件的分度機構(gòu)調(diào)整開始,先后對生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、工裝夾具等幾十個調(diào)整方案進行數(shù)據(jù)對比、實戰(zhàn)驗證、利弊辨析、測試改進,最終推出現(xiàn)在的半自動磨床,實現(xiàn)一人操作兩臺機子。
技改對企業(yè)發(fā)展的推動是毋庸置疑的,但落實起來并不是件容易的事,時常會碰到“攔路虎”。面對困難,磨工組上下攻堅克難,通過成立技改小組,集合團隊的力量進行技術(shù)攻關(guān),生產(chǎn)工藝日益精進,企業(yè)產(chǎn)能快速提升!霸ぜ䦅A具生產(chǎn)時,產(chǎn)品尺寸不穩(wěn)定導(dǎo)致生產(chǎn)效率偏低,既制約生產(chǎn)線整體效率,又影響原料利用率!敝芙M長對記者說,針對夾具生產(chǎn)工藝,小組提出多套解決方案,經(jīng)過反復(fù)的嘗試、修正再測試后,一個大膽的設(shè)想——增設(shè)誤差自動補償裝置,將問題癥結(jié)一下?lián)糁校几墓ぷ魅〉猛黄菩赃M展,該組生產(chǎn)效率提升20%,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)居行業(yè)前列。
技改需要人才支撐,生產(chǎn)效率的提升也需要人才作為后盾。磨工組通過開展各類技能培訓(xùn)、技術(shù)交流,切實提升了班組的技能水平,日前,已擁有高級技師1人,技師1人,高級工3人,中級工5人,全員素質(zhì)快速提升。在日常管理上,讓員工參與班組管理,積極開展管理人員評議,使整個班組形成了人人參與管理,人人重視創(chuàng)新的良好氛圍。
在這個由百名員工組成的磨工組大家庭中,大家相互學(xué)習(xí)、取長補短,不斷創(chuàng)新攻克一個個難關(guān);他們兢兢業(yè)業(yè)、默默耕耘,用浸透著汗水的成績,鑄造出集體的榮光。
(記者周韻健)